1. Black Belt Project堵孔发生减少BB担当: ***
活动期间:02年1月至02年6月
2. 部 门 名 称 :
Project 题目 : BB 名字 : ***
工 号 :
目 标 Belt : Black Belt 1. 顾客 SIX SIGMA PROJECT登录书2. Project定义 ( 现象,目的,范围 )
现象:MASK堵孔不良率高造成不必要的再作业(堵孔修理),修理后的TUBE品质不稳定,顾客线容易再现不良。
目的:通过PROJECT活动,减少MASK堵孔从而取消不必要的检查和再作业工序,降低制造成本,满足顾客。
范围:异物关联工程:MASK、SCREEN、TUBE 。
3. 结果值( Y ) 的定义及测定方法(OD:具体的,数据化,目标水准表现)是?
综检MASK堵孔发生率Y等于综检MASK堵孔发生数与综检作业数的比值,综检MASK堵孔不良率目标水准:0.8%。
4. Defect的定义及规格是 (Operational Definition)
综检MASK堵孔属于以下情形的即为DEFECT:
4-1.不导体堵孔:所有不导体堵孔品均为不良品。
4-2.导体堵孔:A区异物SIZE大于30%DOT或B区异物SIZE大于100%DOT为均为不良品。
5. 预想的原因变数( X )는
部品金属毛刺数,MASK焊接异物数,荧光粉、石墨、AL等涂敷物脱落,洗净、除尘效率,电子枪玻璃破裂及TAPE焊接异物数,环境CLEAN度。
6. 关联的 Project는
7. Project完了时预想的附带效果是?
有形效果:节约RMB:3,246,200元。无形效果:AGING工程修理率降低,LEAKGE、SE不良减少 ,顾客返品率下降,顾客对SSDI产品的满意度提高。
D M A I C指导MBB: ***
事务局 : ***
会计部署:***
Champion:***Resource (资源)Objectives (目标)PROJECT队员:王德荣\林自力\丘展华等PROJECT范围: #2 17CDT(DF+NOR.)
3. D M A I CCommand from the general manager:
2002年是**工厂向异物战斗的一年,要建立起完善的异物管理系统,彻底减少管内异物,根本改善异物性品质,确保世界模范工厂的地位并赢得顾客的信任,从而在激烈竞争的市场中立于不败之地。
Urgent Requirement from major customers:
【1】TSED等外部顾客VOC:MASK堵孔等异物性不良达500严重影响生产性和产品品质。
【2】综检、ITC、3检等内部顾客complain about MASK堵孔发生率太高,SAL率难以完成目标。
以上顾客对此提出强烈改善要求。Project选择
4. 综检、ITC无MASK堵孔。
批量性、事故性不良(AL脱落、荧光粉脱落)没有。
堵孔修理后不可再现或引起其它关联性不良(SE、LEAKAGE)MASK堵孔不良下线率为“0”。.
不能有AL膜、荧光粉、内涂石墨等管内涂敷物大面积脱落。
导体堵孔:A区异物SIZE低于30%孔径,B区异物低于100%
不导体堵孔没有。D M A I C五大外部顾客TSEDJinYangEMC外部顾客CTQ内部顾客CTQ内部 顾 客1. 综合检查
2. ITC工程中国区域顾客分布图ACERG/WALL顾客需求
5. D M A I C综检MASK堵孔不良定义为Y.
Y的测量量方法:Y=(综检堵孔不良数/综检作业数)*100% 注:数据取自综检每日报表。
Y=Y1+Y2+Y3+Y4+Y5+Y6+Y7+Y8
Y1:金属异物堵孔 Y3:焊接异物堵孔 Y5:AL膜堵孔 Y7:荧光粉堵孔
Y2:黑化皮膜堵孔 Y4:燃烧类异物堵孔 Y6:GLASS碎片堵孔 Y8:电子枪异物堵孔
注:Yi测量工具:90倍microscope和综检特性检查台。A区超过30%为不良品
B区超过100%为不良品导体堵孔所有的修不掉的不导体堵孔
均作不良处理。不导体堵孔Y & 不良定义
6. D M A I CMASK堵孔发生率现况( 2001.12-2002.02)2001年12-2002年02月间MASK堵孔平均发生率为1.57%,修理后品质信赖性差。
工程处于一种极不稳定的状态,经常出现品质事故,造成批量不良,散布也很大。
顾客堵孔及相关的异物性不良仍然未有根本改善,顾客对我们品质仍经常抱怨。Instable process问题水准AVERAGE:1.57%
7. D M A I C1. MASK堵孔解体分析结果表明:金属异物、锈、焊接异物、荧光粉、石墨是最主要的因素。
2.上述各因素中金属毛刺是造成堵孔的最主要因素,应强化金属部件入库品质和脱脂管理。问题水准
8. GOAL LINEMASK堵孔发生率
0.8%
[2002年6月] ENTILEMENT MASK堵孔发生率
0.5%
[2002年12月] MASK堵孔发生率
1.57%
[01年12月-02年02月平均] BASE LINED M A I C2001.12-2002.02 MASK堵孔发生现况目标设定
9. D M A I C Process: 2#line & 3#line机工部品入库检查机工部品MASK
脱脂、黑化、
焊接SCN 工程 石墨荧光膜 AL膜涂敷 Product: 17”CDT (NOR & DF)I/S组立、P+M除尘F+P封接、管壳除尘电子枪组装
电子枪除尘电子枪封入
管壳排气/
AGINGBanding/检查/
Coating/ITCProject 范围F 加工
石墨涂敷除尘
10. 财务效果计算方法改善前后有关数据M=A*(B-C)%*N*300天D M A I C预想财务效果
11. CHAMPION******/***/******/******/***/******/***焊接/黑化/洗净管理
***
1.黑化品质保证
2.焊接异物改善
***
1.脱脂槽内异物管理 不良分析/除尘改善
***
1.不良解体分析
2.信息反馈
***
除尘效率提高部品毛刺/内涂物管理
***
金属部品毛刺管理
***
1.AL膜品质保证
2.荧光粉残留消灭再生再排气/电子枪异物堵孔改善改善
***
1.再排气再生堵孔消灭
2.NECK洗力改善
3.电子枪异物管理 LEADER***指导MBB***D M A I CProject 组织
12. D M A I CProject 日程
13. D M A I CMacro Process MappingMASK工程
SCN工程
TUBE工程PROCESSINPUT SOP
机工部品
作业者
班次
设备
环境
OUTPUT金属毛刺堵孔
焊接异物堵孔
AL膜堵孔
荧光粉堵孔
GLASS碎片堵孔
黑化皮膜堵孔
燃烧异物堵孔
电子枪异物堵孔Process Mapping
14. D M A I CProcess MappingGETTER-C
CONE部炸裂
BEAD-G炸裂
NECK炸裂GETTER异物堵孔
GLASS碎片堵孔
燃烧类异物堵孔STEM-G熔接时热应力 U
HEAD上异物 C
插枪作业技能 U
封口机周围GLASS污染度 C HEAD 、SEAL污染状态 C
BOMBARD 幅度 C
GETTER COIL CENTER C
G/ FLASH START TIME C
高压老炼条件 C电子枪玻璃破裂
GLASS有异物
燃烧异物污染枪STEM-G堵孔
BEAD-G堵孔
GLASS碎屑堵孔
燃烧类异物堵孔电子枪封入排气/A/G电子枪组立电子枪入库异物数量 U
电子枪作业者检出力 U
电子枪除尘AIR压力 C
电子枪除尘振动强度 C
电子枪除尘时间 CSTEM破裂
BEAD-G破裂
电子枪异物残留STEM-G堵孔
BEAD-G堵孔
电子枪焊渣堵孔
燃烧异物堵孔INPUT TYPEOUTPUTCORRESPONDING Yi AL膜厚度不良。
AL膜光亮氧化发黑
AL膜膨胀、气泡INPUTTYPEOUTPUTCORRESPONDING Yi AL膜堵孔组立时产生毛刺
产生胶皮纤维异物
I/S上金属有异物
P/M组件异物有异物
产生污染物金属毛刺堵孔
黑化皮膜堵孔
焊接异物堵孔
胶皮纤维堵孔
燃烧异物堵孔炉异物进入管内。
管壳内异物残留。
NECK内壁有异物。
燃烧异物堵孔
金属毛刺堵孔
AL膜堵孔
荧光粉堵孔
GLASS碎片堵孔DIPPING高度 C
蒸AL前P干燥温度 C
AL丸大小 C
AOS涂敷状态 C组立作业方法 U
I/S洗净U/S强度、时间 C
P除尘震动强度 C
P除尘AIR压力 C
NOZZLE RPM C
NOZZLE TYPE C
NOZZLE 高度 C
NOZZLE TIP污染状态 U炉内污染状况 U
B/P US强度 C
B/P NOZZLE RPM C
B/P AIR压力 C
B/P NOZZLE污染状态 U
NECK洗净方式 CLAC/蒸铝I/S组立
P除尘封接
B/P除尘MICRO PROCESS MAPPING部品油脂残留
部品毛刺残留
皮膜生锈、脱落金属毛刺堵孔
黑化皮膜堵孔有焊接飞溅物异物
M/F组件上有异物金属毛刺堵孔
黑化皮膜堵孔
焊接异物堵孔销钉上有石墨残留
P侧面有荧光粉残留石墨堵孔
荧光粉堵孔FRAME入库金属异物 U
脱脂液污染度 C
脱脂时间 C
脱脂U/S强度 C
干燥时间 C
黑化炉温度 C焊接电流 C
焊接压力 C
焊接时间 C
电极状态 C
超声波强度 C
洗净水内异物量 UNH4HF浓度 C
BRUSH TYPE C
BRUSHING RPM C
侧面洗净水压力 C
洗净水NOZZLE方向 U金属部品脱脂/黑化MASK
焊接/洗净BM/SLYINPUTTYPEOUTPUTCORRESPONDING Yi
16. RPN-Value按照由高到低的顺序list up,RPN较高工程输入选出
(红框线内的部分)进行多变量分析、改善。D M A I C一次 FMEA
17. FMEA 部分高的RPN改善图例D M A I C立即改善FMEA-35: FRAME表面污染度改善FMEA-05: PRESS 模具污染度改善FMEA-56: 黑化炉MESH BRUSH增设FMEA-4:脱脂液染度改善FMEA-61:除尘喷NOZZLE染度改善FMEA-20: 排气小车清扫装置
18. 再进行一次FMEA并对目前的RPN重新排序,然后寻找最关键的工程输入进行多变量分析。D M A I C二次 FMEA多次改善后确定了最重要5个的工程输入:
X1=B/P除尘NOZZLE 转速RPM
X2= B/P除尘U/S强度
X3=脱脂U/S强度
X4=MASK焊接压力
X5=黑化炉温度
19. All Appraisers vs Standard
Assessment Agreement
# Inspected # Matched Percent (%) 95.0% CI
10 9 90.0 ( 55.5, 99.7)
# Matched: All appraisers' assessments agree with standard.Between Appraisers
Assessment Agreement
# Inspected # Matched Percent (%) 95.0% CI
10 9 96.0 ( 85.5, 99.7)
# Matched: All appraisers' assessments agree with each other.Each Appraiser vs Standard
Appraiser # Inspected # Matched Percent (%) 95.0% CI
1 10 9 96.0 ( 55.5, 99.7)
2 10 10 100.0 ( 92.8, 100.0)
3 10 10 100.0 ( 92.8, 100.0)
4 10 10 100.0 ( 92.8, 100.0)
5 10 10 100.0 ( 92.8, 100.0)
# Matched: Appraiser's assessment across trials agrees with standard.
Appraiser # ng/good Percent (%) # good/ng Percent (%) # Mixed Percent (%)
1 0 0.0 0 0.0 1 10.0
2 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5 0 0.0 0 0.0 0 0.0
# ng/good: Assessments across trials = ng / standard = good.
# good/ng: Assessments across trials = good / standard = ng.分析可知:Y-MSA OK测量者:XR.Ran(1) D.L Liang(2) YH.Zhang(3) ZM.Zhou(4)
测量循环次数:TRIAL=3次
SAMPLE:SPL1、SPL-2、SPL-3、SPL-4、SPL-5、SPL-6、SPL-7、SPL-8、SPL-9、SPL10
测量日期:2002.04.14D M A I C测量系统分析
20. 收集整理2001年12月到2002年02月3个月综检MASK堵孔数据计算当前Y的工程能力。工程能力严重不足D M A I C确认工程能力
21. 上面的分析结果表明:
黑化炉温度、MASK焊接压力、B/P除尘U/S强度、B/P NOZZLE转速RPM对Y似乎有比较明显的影响,但仍需统计分析确认。D M A I C多变量的主效果分析
22. 自然状态下观察黑化炉温度和MASK堵孔发生率状况并记录,使用一元ANOVA分析。
统计时间:4/23-5/7,担当:***\***\***)One-way ANOVA: MASK堵孔发生率 versus 黑化温度
Analysis of Variance for MASK堵孔
Source DF SS MS F P
黑化温度 2 0.219182 0.109591 123.21 0.000
Error 10 0.008895 0.000889
Total 12 0.228077
Individual 95% CIs For Mean
Based on Pooled StDev
Level N Mean StDev ---+---------+---------+---------+---
570 4 1.4050 0.0129 (--*--)
590 4 1.0825 0.0512 (--*--)
610 5 1.3040 0.0114 (--*-)
---+---------+---------+---------+---
Pooled StDev = 0.0298 1.08 1.20 1.32 1.44
H0:黑化温度3LEVEL间MASK堵孔发生率无差异。
Ha:黑化温度3LEVEL间MASK堵孔发生率有差异。
P≤0.05表明:黑化温度3LEVEL间Y值有有显著差异。D M A I C关键因子1的ANOVA
23. D M A I C改善前改善后 主要改善事项:
预热区间HEATER增加,增大加热功率,保证加热能力。
脱脂干燥区间延长,改善干燥状态,同时提高部件入炉前温度。
黑化炉保温系统保全,减少炉内热量散失。
改善前CPK=0.07改善后CPK=0.57黑化炉温度改善前后CAPA分析关键因子1的改善
24. 自然状态下观察NOZZLE RPM和MASK堵孔发生率状况并记录,使用一元ANOVA分析。
统计时间:4/25-5/9,担当:***\***\***)One-way ANOVA: MASK堵孔发生率 versus NOZZLE RPM:
Analysis of Variance for MASK堵孔
Source DF SS MS F P
B/P U/S 2 0.219182 0.109591 123.21 0.000
Error 10 0.008895 0.000889
Total 12 0.228077
Individual 95% CIs For Mean
Based on Pooled StDev
Level N Mean StDev ---+---------+---------+---------+---
30 4 1.4050 0.0129 (--*--)
35 4 1.0825 0.0512 (--*--)
40 5 1.3040 0.0114 (--*-)
---+---------+---------+---------+---
Pooled StDev = 0.0298 1.08 1.20 1.32 1.44H0: NOZLLE RPM 3LEVEL间Y无差异。
Ha:NOZLLE RPM 3LEVEL间Y有差异。
P≤0.05表明NOZZLE RPM取不同LEVEL时Y值有差异。D M A I C关键因子2的ANOVA
25. Analysis of Variance for MASK焊接
Source DF SS MS F P
C3 2 2.40858 1.20429 202.20 0.000
Error 11 0.06551 0.00596
Total 13 2.47409
Level N Mean StDev -+---------+---------+---------+-----
-1 5 3.5640 0.0647 (-*-)
0 4 4.0025 0.0932 (-*--)
1 5 4.5440 0.0754 (-*-)
-+---------+---------+---------+-----
Pooled StDev = 0.0772 3.50 3.85 4.20 4.55自然状态下观察MASK焊接压力和MASK堵孔发生率状况并记录,使用一元ANOVA分析。
统计时间:4/23-5/7,担当:***\***\***\***)H0:MASK焊接压力3LEVEL间Y无差异。
Ha:MASK焊接压力3LEVEL间Y有差异。
P≤0.05表明MASK焊接压力取不同LEVEL时Y值有差异。D M A I C关键因子3的ANOVA
26. D M A I C关键因子3的改善改善前改善后 主要改善事项:
AIR DUCT增设,MAIN压力提升。
增加AIR稳定调节阀。
DUTCT LEAK改善。
改善前CPK=0.86改善后CPK=1.56MASK焊接压力改善前后CAPA分析
27. 自然状态下观察B/P除尘U/S强度 与MASK堵孔发生率状况,使用一元ANOVA分析。
统计时间:4/23-5/7,担当:***\***\***)One-way ANOVA: MASK堵孔发生率 versus B/P U/S强度
Analysis of Variance for MASK堵孔
Source DF SS MS F P
NOZZLE R 2 0.219182 0.109591 123.21 0.000
Error 10 0.008895 0.000889
Total 12 0.228077
Individual 95% CIs For Mean
Based on Pooled StDev
Level N Mean StDev ---+---------+---------+---------+---
30 4 1.4050 0.0129 (--*--)
35 4 1.0825 0.0512 (--*--)
40 5 1.3040 0.0114 (--*-)
---+---------+---------+---------+---
Pooled StDev = 0.0298 1.08 1.20 1.32 1.44H0: B/P U/S强度3LEVEL间Y无差异。
Ha:B/P U/S强度3LEVEL间Y有差异。
P≤0.05: B/PU/S 3LEVEL间Y有显著差异。D M A I C关键因子4的ANOVA
28. D M A I CB/P除尘U/S强度改善前后CAPA分析改善前改善后 主要改善事项:
周期性更换B/P HORN确保 HORN与BULB 之间 接触良好。
磨损的HORN再加工, 确保HORN头部形态。
HORN长度标准化。
Clamp加大改善BULB定位。改善前CPK=-0.16改善后CPK=1.1关键因子4的改善
29. D M A I C改善前改善后 主要改善事项
制造技术、设备技术共同对超声波输出能力每周测定一次。
输出弱的震子及时更换掉,并送达专业厂家维修。
超生波输出条件SEETING 检查表1回/班确认并记录。改善前CPK=0.56改善后CPK=1.12脱脂U/S强度改善前后CAPA分析关键因子5的改善
30. 进展到目前Y值现况如何?
距离GOAL LINE 还有多远?经过多次改善后现在工程的稳定性良好,自5月份中期MASK堵孔发生率接近1%。Goal LineHow far to the goal line?D M A I C重新确认Y
31. X因子及取值:
X1-黑化温度(570/590/610 0C)、X3-焊接压力(3.5/4.0/4.5 kg/cm2)
X4-B/P除尘强度(30/35/40 G)
Y:MASK堵孔发生率
实验方案:2 3(3factorial/ 2level/1center point/replicate 3/block1)2K实验得出的当前的最佳条件:
黑化温度:5900C
M焊接压力:4.0kgcm2
B/P除尘强度:35G
注:三个因子间有较强的交互作用。D M A I C试验计划法
32. X因子及取值:B/P除尘强度 &除尘NOZZLE RPM
Y:MASK堵孔发生率The analysis was done using coded units.
Estimated Regression Coefficients for MASK堵孔
Term Coef SE Coef T P
Constant 0.79333 0.03237 24.510 0.000
Block 0.04714 0.02119 2.225 0.061
BULB 除尘强度 -0.04445 0.02803 -1.586 0.025
NOZZLE RPM 0.03263 0.02803 1.164 0.0283
BULB 除尘强度*BULB 除尘强度 0.07333 0.02918 2.514 0.040
NOZZLE RPM*NOZZLE RPM 0.08333 0.02918 2.856 0.024
BULB 除尘强度*NOZZLE RPM -0.03500 0.03964 -0.883 0.045
S = 0.07928 R-Sq = 98.7% R-Sq(adj) = 96.7%P-value≤0.05 R-sq(adj)=96.7%
实验结论可以信赖的。D M A I C 试验计划(R.S.M)
33. RSM实验结果得出最佳条件:
B/P除尘强度:36±4G
B/P 除尘NOZZLE 转速:34 ±3RPMD M A I C 试验计划(R.S.M)
34. D M A I CControl Plan及Y现况Baseline:1.57%Goal line:0.80%控制计划和改善后结果改善前CPK:-0.51改善后CPK:1.0
35. D M A I C控制计划
36. 财务成果:
不良减少效果 =(改善后不良率-改善前不良率)×日生产量×单价×年生产日
=(1.57%-0.8%)×19000×80.5×300
=321.2万元
效果金额=改善效果-投资金额
=321.2-10RMB
=311.2万元/年 PRJ活动前(3月)MASK堵孔发生率PRJ活动后(6月)MASK堵孔发生率PRJ活动前后Y值数据D M A I C财务效果验证