截止2015年2月30日风场未发生事累计安全生产1686天
生产指标
生产指标包括发电量网电量购网电量综合厂电量综合厂电率厂电量厂电率风机率损失电量弃风率等
1发电量
截30日公司运风机容量4455万千瓦累计完成年度发电量63844亿千瓦时完成达年度计划914亿千瓦时6985完成公司确保务956亿千瓦时6678
1#风场累计完成发电量2219亿千瓦时完成达年度发电量计划244亿千瓦时9094完成公司确保发电量目标266亿千瓦时8342区域风场完成发电量4165亿千瓦时完成达年度发电量67亿千瓦时62164完成公司确保发电量目标69亿千瓦时6036中2#风场完成公司确保发电量目标43亿千瓦时60123#风场完成公司确保发电量目标26亿千瓦时6077
公司三季度完成发电量1559亿千瓦时年期1526
亿千瓦时增加0033亿千瓦时中1#风场完成发电量0715亿千瓦时年期0575亿千瓦时增发电量0141亿千瓦时2#风场完成发电量0522亿千瓦时年期0521亿千瓦时增发电量0001亿千瓦时3#风场完成发电量0322亿千瓦时年期043亿千瓦时发电量减少0108亿千瓦时
公司三季度均风速496ms较年期低0591 ms中1#风场三季度均风速6047ms年期低0253 ms8月份均风速仅565 ms2#风场三季度均风速427ms年期低075ms89月份均风速仅39ms 419 ms3#风场三季度均风速4713ms年期低0887ms89月份均风速仅419ms 443ms风速偏低导致发电量口径减少原
2网电量
公司三季度完成网电量1544亿千瓦时中1#风场完成网电量07108亿千瓦时年期05718亿千瓦时增加网电量0139亿千瓦时2#风场完成网电量05153亿千瓦时年期05149亿千瓦时增加网电量00004亿千瓦时3#风场完成网电量03179亿千瓦时年期04271亿千瓦时
降低网电量01092亿千瓦时
公司年度累计完成网电量63313亿千瓦时中1#风场年度累计完成22026亿千瓦时年期17763亿千瓦时增加23992#风场年度累计完成25615亿千瓦时年期24261亿千瓦时增加5583#风场年度累计完成15672亿千瓦时年期15150亿千瓦时增加344
3购网电量
公司三季度完成购网电量48595万千瓦时中1#风场完成购网电量11369万千瓦时年期1267万千瓦时降低购网电量1301万千瓦时2#风场完成购网电量2363万千瓦时年期26532万千瓦时降低购网电量2904万千瓦时3#风场完成购网电量13596万千瓦时年期15246万千瓦时增加购网电量165万千瓦时
公司年度累计完成购网电量147481万千瓦时中1#风场完成38515万千瓦时年期35311万千瓦时增加9072#风场完成75504万千瓦时年期7058万千瓦时增加6983#风场完成33462万千瓦时年期29304万千瓦时增加1419
购网电量增加原统计期间风场均风速较年期较特
八月九月份风速偏低风风期时间长风场电网反送电量增加二三风场风机箱变功补偿装置数量增加装置投运耗电增加致
4综合厂电量综合厂电率
公司三季度综合厂电量完成195827万千瓦时年期17271万千瓦时增加2312万千瓦时综合厂电率完成126年期113降低013中1#风场完成综合厂电量5796万千瓦时年期4379万千瓦时增加1417万千瓦时综合厂电率完成081年期综合厂电率076增加0052#风场完成综合厂电量8704万千瓦时年期8514千瓦时增加19万千瓦时综合厂电率完成167年期综合厂电率163增加0043#风场完成综合厂电量50827万千瓦时年期4378万千瓦时增加7047万千瓦时综合厂电率完成158年期综合厂电率102增加056综合厂电量增加原三风场风机箱变数量增加功补偿装置投运耗电增加3#风场综合厂电率增加原风速偏低综合厂电量增量发电量增量偏
公司年度累计完成综合厂电量679397万千瓦时完成综合厂电率106中1#风场年度累计完成综合厂电量207171万千瓦时(年增加2297)完成综合厂电率0933(年减少001)
2#风场年度完成综合厂电量310281万千瓦时(年增加529)完成综合厂电率12(年减少0004)3#风场年度累计完成综合厂电量161945万千瓦时(年增加3208)完成综合厂电率102(年减少0024)
5厂电量厂电率
公司三季度厂电量完成24376万千瓦时年期2266万千瓦时增加172万千瓦时厂电率完成016年期015增加001中1#风场完成厂电量7483万千瓦时年期68万千瓦时增加0683万千瓦时厂电率完成010年期厂电率012降低0022#风场完成厂电量837万千瓦时年期824万千瓦时增加013万千瓦时厂电率完成016年期厂电率016变3#风场完成厂电量8523万千瓦时年期762万千瓦时增加0903万千瓦时厂电率完成026年期厂电率018增加008
公司年度累计完成厂电量1211605万千瓦时完成厂电率019中1#风场全年完成厂电量49462万千瓦时(年降低021)完成厂电率0223(年降低005)
2#风场年度累计完成厂电量31536万千瓦时(年增加214)完成厂电率0122(年减少00041)3#风场年度累计完成厂电量40163万千瓦时(年降低1372)完成厂电率025(年变)
6风机率
公司三季度风机率9964年期9809提高155中1#风场风机率9945年期9782提高1632#风场风机率9967年期987提高0973#风场风机利率9988年期9797提高191全年情况1#风场全年风机率9964(年增加048)2#风场全年风机率9984(年增加008)3#风场全年风机率9997(年增加001)
风机利率提高原生产系统全员动员增发电量意识增强加强风机运行状况踪评判够时发现设备隐患设备缺陷消萌芽状态长时间设备停役超24时缺陷减少二风机厂家计划维修动消缺备件储运等工作相年改善三风场风机四提高活动初见成效设备性提高
7损失电量弃风率
公司三季度调度限电损失电量11938万千瓦时(部调度限负荷损失电量致实际限电量39794万千瓦时)年期81412万千瓦时减少69474万千瓦时(实际年减少2968万千瓦时)设备损失电量76937万千瓦时年期21111万千瓦时减少13417万千瓦时造成电量损失弃风率降原季度均风速降低导致调度限电幅度减少二积极联系风机厂家风机性进行优化起定效果三生产员风机设备运行状况踪分析评判加强时发现处理设备隐患四设备巡检力度加强检修质量提高生产员运维技术较前更加成熟风机厂家维护员计划维修动消缺情况逐步改善设备缺陷减少障停机时间缩短五备品备件储运工作合理位减少障元件恢复时间
2设备检修消缺情况
季度公司发生设备障357次消354次消缺率9916风电障351次消348次(30日22001#2C042C092C16液压开关保护跳闸1日处理完成)消缺率9915障时间234891时(包括风机障线路障时中线路障时数:1164时)年期减少740998时损失电量76937万千瓦时(包括风机障线路障损失电量中线路障损失电量:3182万千瓦时)年期减少13417万千瓦时
风机障次数排序变桨障液压系统障变频器障偏航障齿轮箱障发电机障障次数合计318次占障总数9059障时间排序变桨障变频器障液压系统障齿轮箱障偏航障发电机障合计193878时占障时间8684障损失电量排序变桨障变频器障液压系统障齿轮箱障发电机障偏航障合计344964万千瓦时占损失电量7645
通数分析知设备性综合治理生产理持续加强总体说设备障率降低障停机时间缩短障次数障时间处理难度缺陷集中变桨变频器
液压系统障三系统风电机组神系统逻辑性控制策略技术环节复杂运行中调节频繁精度求高障率相较高处理时间相较长风场针性运维员加强培训力度做相关备品备件储备巡检定检工作关齿轮箱液压系统等部件障较直观长期运转障率较高处理恢复难度相较风场运维员应时继续巡检定检工作做细做实
文香网httpwwwxiangdangnet
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档